湖南聚羧酸減水劑配制混凝土易出現(xiàn)的問題
湖南聚羧酸減水劑配制混凝土易出現(xiàn)的問題
現(xiàn)象一、蜂窩、麻面
混凝土剪力墻、柱等豎向結構澆筑拆模后,表面出現(xiàn)大量蜂窩、麻面。部分混凝土漿體從模板縫中竄出,樓面上殘留一層水泥漿。
原因:聚羧酸減水劑固含量較高,摻量低,使用過程中用水量對外加劑用量十分敏感,混凝土用水量微弱變化(變化3~5kg/m3)均會造成混凝土的劇烈變化。此外,聚羧酸減水劑減水率高,計量的誤差都可能造成混凝土狀態(tài)嚴重變化,稍超量混凝土就會離析,失去黏聚性,漿體與骨料分離,嚴重時造成堵泵。澆筑到模板內的混凝土,由于混凝土分層、離析,漿體易從模板縫隙中流出,結構表面只剩下骨料,導致表面形成蜂窩、麻面。
建議:在使用聚羧酸減水劑時,不宜選用低摻量,高固含量,減水率較高的高濃型聚羧酸,宜選用固含量8%~10%的聚羧酸減水劑,使用過程中應嚴格控制外加劑摻量和用水量。
現(xiàn)象二、混凝土結構出現(xiàn)泡沫層
剪力墻或柱等豎向結構,上表面出現(xiàn)一層砂漿層或泡沫層,無粗骨料。
原因:(1)聚羧酸減水劑摻量大,且含氣量大;(2)聚羧酸和水泥助磨劑發(fā)生化學反應,產生氣泡;(3)混凝土過振漿體上浮,骨料下沉,混凝土出現(xiàn)離析、分層,表層漿體多,伴有大量氣泡,硬化后形成無強度的泡沫層。
建議:聚羧酸減水劑在生產過程中會使母體含有一定的引氣性,應采用“先消,后引”工藝。使用聚羧酸減水劑前要測定混凝土含氣量,觀察混凝土拌合物狀態(tài),根據(jù)實際情況調整混凝土配合比或調整外加劑性能。使用聚羧酸減水劑時,應加強用水量和摻量的控制,防止混凝土拌合物出現(xiàn)離析、分層現(xiàn)象。
現(xiàn)象三、混凝土坍落度變化大
混凝土生產過程中聚羧酸減水劑用量沒有發(fā)生變化時,混凝土拌合物狀態(tài)發(fā)生較大的變化,突然流動性較大或離析,或坍落度過小。
原因:聚羧酸減水劑對砂的粗細、含泥量變化較為敏感。砂的質量突然變好(如含泥量減小,砂的細度模數(shù)變大)或含水率突然增高都會引起混凝土流動性驟然加大,甚至離析。
反之,使用砂石質量突然變差,如含泥量或細度模數(shù)變小,混凝土流動性會變小。
建議:盡量采用質量穩(wěn)定的砂,生產過程中隨時監(jiān)測砂質量(如細度模數(shù)、含水率及級配等指標)變化,及時通知攪拌站操作人員進行調整。
現(xiàn)象四、坍落度損失快
混凝土坍落度損失過快,甚至未出廠就無流動性。
原因:聚羧酸減水劑對溫度的敏感性高于其他減水劑。水泥溫度達到50℃以上時,有可能出現(xiàn)坍落度損失異常的現(xiàn)象。其次,聚羧酸減水劑與復配小料不匹配或者與其他高效減水劑混用,使聚羧酸減水劑作用效果降低。再次,聚羧酸減水劑與水泥相容性變差。
建議:盡量選用出廠溫度低的水泥,在夏季應保持與外加劑廠家溝通。對生產人員進行培訓,萘系與聚羧酸減水劑不能混用,兩種減水劑同時使用時,應分別儲存,并有標識,不能混用。
現(xiàn)象五、坍落度倒大
混凝土出廠坍落度正常,到現(xiàn)場坍落度過大,甚至離析。
原因:氣溫較低時,使用緩釋型聚羧酸減水劑生產易產生這種混凝土坍落度滯后增大現(xiàn)象。
建議:環(huán)境溫度低時,適當降低緩釋型聚羧酸減水劑摻量,適當控制混凝土拌合物坍落度,同時適當延長攪拌時間。
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